氧化铝输送用隔膜泵
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隔膜泵的临界转速及原因分析

2020-03-02 19:19:25


隔膜泵的临界转速多发生在多级泵上。刚投用时,隔膜泵本身的振动幅度大。平衡盘、平衡套、密封环经常严重磨损,轴弯、密封泄漏等故障经常发生。

隔膜泵


(2)原因分析

氧化铝输送用隔膜泵开工初期为60%(大于最小回流量)负荷操作,氧化铝输送用隔膜泵的脉冲噪音和进出口管线振动都很大,泵出口压力表随声音频率小幅抖动。清洗过滤器并加固管线后人口管线振动减小,但出口管线振动仍然没有改善,而且泵底座振动明显



(3)解决方案

加粗轴径,尽量减少级数,使动平衡结构更加合理,保证湿态临界转速远离实际运行转速。泵出厂前应在工作转速下进行动平衡试验。


矿山输送用隔膜泵工艺包设计正常流量为460m/h,介质为C汽油馏分,温度190℃,计算装置有效汽蚀余量7.8m。采用国产单级双吸上进上出泵,扬程280m,转速2985r/min,必须汽蚀余量4.9m,最小流量210m/h。流程见图1。

 

 

由此总结出,对于图1这种流程,一般去重沸炉的流量大、扬程低,而去下游的流量小、扬程高,可考虑分成重沸炉泵和产品泵两个台位,既可以节能也可以降低泵的能级,减少振动和噪音。


出口压力表抖动频繁(2.0MPa±0.2MPa)。经过计算和现场拆泵检查可以排除汽蚀余量不足的可能性。检查泵入口管线,也没有阻塞现象。

 

氧化铝输送用隔膜泵


隔膜泵安装到位后,测试表明在低流量下泵腔没有噪音,泵和管线的振动都小于规定值。但当流量提高到380m/h以上时,泵入口会突然失压,出现汽蚀现象。根据该情况,调整塔系统的操作参数,一方面可以满足生产要求,另一方面可降低泵的工作流量,使之能在正常运行的范围内操作


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